煤峪口礦提升機(jī)鋼絲繩調(diào)節(jié)方法研究
煤峪口礦主井提升機(jī)為JXMD型,理論最大允許提升速度為6.1m/s,提升深度為241m,提升機(jī)鋼絲繩數(shù)量為6根,天輪直徑為4m,提升機(jī)罐籠和井壁之間的距離約為200mm。該提升機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中多次出現(xiàn)鋼絲繩嚴(yán)重抖動(dòng)問(wèn)題,導(dǎo)致提升罐籠和軌道相撞,而且提升機(jī)罐籠和罐道之間的尼龍?zhí)坠艽嬖谥鴩?yán)重的磨損不均勻現(xiàn)象,經(jīng)過(guò)分析是由于在提升過(guò)程中鋼絲繩的張力分布不均勻?qū)е碌?,?jīng)多次調(diào)整并未得到徹底的解決。為了確保提升安全,該礦對(duì)提升機(jī)采取了限速措施,其最大提升速度不得大于2m/s,嚴(yán)重影響了提升效率和安全性。
本文提出了一種新的提升機(jī)鋼絲繩調(diào)節(jié)方法,以振波法和基準(zhǔn)線繩槽深度測(cè)量法為基礎(chǔ),對(duì)調(diào)繩方案進(jìn)行了研究。通過(guò)振波法測(cè)量,各鋼絲繩中的張力最大偏差約為1.4s,比優(yōu)化前的8.7s降低了83.9%,使煤峪口礦提升機(jī)最大運(yùn)行速度由2m/s提升到了4.12m/s,比優(yōu)化前提升了2.06倍,顯著地提升了提升機(jī)的運(yùn)行穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性。
1提升機(jī)鋼絲繩張力不均勻分析
通過(guò)分析,影響鋼絲繩張力的因素主要包括鋼絲繩長(zhǎng)度不一致、鋼絲繩的直徑不同、鋼絲繩本身彈性模量不一致、鋼絲繩平衡系統(tǒng)故障等。為了確定煤峪口礦鋼絲繩張力不一致的最終原因,組織對(duì)以上四個(gè)因素進(jìn)行了逐一排查,結(jié)果如下":
(1)鋼絲繩長(zhǎng)度影響。該提升機(jī)共有6組鋼絲繩,若鋼絲繩的長(zhǎng)度不一致,在提升過(guò)程中短的一根將承受大量的載荷,使磨損加劇、使用壽命降低、提升罐籠偏位等。利用長(zhǎng)度測(cè)量?jī)x對(duì)6組鋼絲繩的長(zhǎng)度進(jìn)行測(cè)量,其最大偏差量?jī)H1.5mm,完全在理論設(shè)計(jì)要求內(nèi)。
(2)鋼絲繩直徑影響。鋼絲繩直徑不同會(huì)導(dǎo)致在運(yùn)行過(guò)程中鋼絲繩的運(yùn)行行程差異,進(jìn)而導(dǎo)致張力分配不均勻。根據(jù)實(shí)際分析,JXMD型提升機(jī)的鋼絲繩直徑若相差1mm,那么在一個(gè)行程中,兩個(gè)鋼絲繩的運(yùn)行長(zhǎng)度將相差約147mm。利用游標(biāo)卡尺對(duì)6組鋼絲繩直徑進(jìn)行測(cè)量,其最大偏差約為0.1mm,滿(mǎn)足理論設(shè)計(jì)要求。
2鋼絲繩張力平衡調(diào)節(jié)
3結(jié)論
(3)鋼絲繩彈性模量影響。鋼絲繩的彈性模量會(huì)影響到受力時(shí)的伸長(zhǎng)量,伸長(zhǎng)量不同,單位面積上的張力就不一致。根據(jù)分析,6組鋼絲繩均從同一個(gè)廠家采購(gòu),人場(chǎng)性能測(cè)試報(bào)告顯示器彈性模量一致。
(4)平衡系統(tǒng)因素。鋼絲繩的平衡系統(tǒng)是調(diào)節(jié)張力不平衡的裝置,一旦出現(xiàn)故障或者偏差量過(guò)大,將導(dǎo)致鋼絲繩的伸縮量不一致,進(jìn)而引起張力不平衡。
通過(guò)對(duì)以上四個(gè)因素的分析,鋼絲繩長(zhǎng)度偏差、鋼絲繩直徑偏差、鋼絲繩的彈性模量偏差均在正常范圍內(nèi)且偏差量很小。因此不是導(dǎo)致煤峪口礦提升機(jī)出現(xiàn)鋼絲繩張力不平衡的因素。而平衡系統(tǒng)中摩擦襯塊磨損后松動(dòng),導(dǎo)致偏位,與鋼絲繩的摩擦加劇,進(jìn)一步加速了襯墊的磨損,使摩擦輪的直徑縮小,造成了鋼絲繩在運(yùn)行過(guò)程中位移量的偏差,進(jìn)而導(dǎo)致張力不平衡的產(chǎn)生。
2鋼絲繩張力平衡調(diào)節(jié)
根據(jù)煤峪口礦提升機(jī)鋼絲繩張力不平衡原因的分析,對(duì)提升機(jī)鋼絲繩張力不平衡的調(diào)節(jié)關(guān)鍵是先確定各個(gè)摩擦輪的磨損量,然后對(duì)其進(jìn)行更換,最后再進(jìn)行張力調(diào)整,使各組鋼絲繩的張力調(diào)整到一致后再運(yùn)行。
該調(diào)節(jié)的難點(diǎn)在于對(duì)摩擦輪直徑的精確定位和測(cè)量。由于JXMD型提升機(jī)為單制動(dòng)盤(pán)結(jié)構(gòu),常用的繩槽直徑測(cè)量的方法無(wú)法進(jìn)行定位和測(cè)繪。經(jīng)過(guò)多次試驗(yàn)后,項(xiàng)目組提出了一種新的測(cè)繪方案.在要測(cè)量的摩擦輪的下側(cè)設(shè)置一條激光水準(zhǔn)線.確保測(cè)量時(shí)摩擦輪的中心線處的水平度,測(cè)量時(shí)在摩擦輪上設(shè)置四個(gè)點(diǎn)(四個(gè)點(diǎn)的連線相互垂直)從而可以逐個(gè)測(cè)量出摩擦輪的磨損量。摩擦輪襯塊磨損量測(cè)試原理圖如圖1。
些甜塊
圖!摩擦輪村塊磨損量測(cè)試原理圖6個(gè)襯塊磨損量測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表1.
出表1可知,摩擦輪2的磨損量平均比其他幾個(gè)輪大了2.25mm,由此證明了該輪磨損量增加,導(dǎo)致了)號(hào)鋼絲繩的行程和其他鋼絲繩出現(xiàn)了不一致,進(jìn)而導(dǎo)致了鋼絲銳的張力不半衡。因此,對(duì)2號(hào)摩擦輪進(jìn)行了更換,更換后重新調(diào)整各鋼絲繩的張緊力.然后利用振波法對(duì)張力情況進(jìn)行監(jiān)測(cè),根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果再進(jìn)行調(diào)節(jié),直到各鋼絲繩的張緊力達(dá)到一致"。
表1摩擦輪磨損情況匯總表各個(gè)摩接輪繩棉深度/mm編號(hào)享擦輪摩接輪摩擦輪摩探輪摩擦輪摩擦123456位置111.413.6l1.211.811.6l1.9位置211213.8l1.611.8l1.5ll.7位置311413.4ll.111.6l1.611.3位置4113135ll411411411.5為了確保在后續(xù)使用過(guò)程中鋼絲繩張力的一致性,煤峪口礦同步達(dá)到了提升機(jī)鋼絲繩張緊力監(jiān)測(cè)方案和維護(hù)要求,確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)運(yùn)行過(guò)程中的異常,第一時(shí)間進(jìn)行調(diào)整,避免出現(xiàn)運(yùn)行異常。自調(diào)整后各鋼絲繩中的張力最大偏差約為1.4s,比優(yōu)化前的8.7s降低了83.9%.使煤峪口礦提升機(jī)最大運(yùn)行速度由2m/s提升到了4.12m/s,比優(yōu)化前提升了2.06倍,有效地提升了礦井提升機(jī)的運(yùn)行穩(wěn)定性和可靠性。
3結(jié)論
針對(duì)煤峪口礦提升機(jī)鋼絲繩張力不均衡導(dǎo)致的提升機(jī)運(yùn)行過(guò)程中振動(dòng)大、安全性差的現(xiàn)狀,提出了一種新的鋼絲繩調(diào)繩方法.根據(jù)實(shí)際應(yīng)用表明:
(l)鋼絲繩長(zhǎng)度不一致、鋼絲繩的直徑不同、鋼絲繩本身彈性模量不一致、鋼絲繩平衡系統(tǒng)故障是導(dǎo)致提升機(jī)鋼絲繩產(chǎn)生張力不平衡的主要原因。
(2)在摩擦輪的下側(cè)設(shè)置一條激光水準(zhǔn)線.
確保測(cè)量時(shí)摩擦輪的中心線處的水平度,測(cè)量時(shí)在摩擦輪上設(shè)置四個(gè)點(diǎn)(四個(gè)點(diǎn)的連線相互垂直),從而可以逐個(gè)測(cè)量出摩擦輪的磨損量。該方案測(cè)試方法簡(jiǎn)單.有效解決了傳統(tǒng)測(cè)量方案偏差大的不足。
(3)自調(diào)整后各鋼絲繩中的張力最大偏差比優(yōu)化前降低了83.9%,使媒峪口礦提升機(jī)最大運(yùn)行速度比優(yōu)化前提升了2.06倍,有效地提升了礦井提升機(jī)的運(yùn)行穩(wěn)定性和可靠性。
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