大規(guī)格鍍鋅鋼絲繩生產(chǎn)工藝研究
0引言
隨著市場(chǎng)對(duì)大規(guī)格鍍鋅鋼絲繩的需求量越來越大,我們對(duì)鍍鋅鋼絲繩進(jìn)行了大量研究,其中包括對(duì)鋅層質(zhì)量的改變,采用合金鍍層Zn-5%Al、Zn-
10%Al提升鋼絲繩的防腐性能,還嘗試了各種規(guī)格成品鍍以及先鍍后拔、中鍍后拔等方法,先后開發(fā)了一大批厚鍍層、高強(qiáng)度、高韌性、高防腐性能的鍍鋅鋼絲繩,得到了市場(chǎng)的認(rèn)可,也為此次大規(guī)格鍍鋅鋼絲繩的研發(fā)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
根據(jù)市場(chǎng)需求訂單,我們選取6×37+IWR-58
mm,1770MPa獨(dú)立鋼芯鍍鋅鋼絲繩作為本次研發(fā)的對(duì)象,本次訂單要求900m一軸,共計(jì)6軸,采用集裝箱運(yùn)輸,鍍層級(jí)別為3級(jí),需要進(jìn)行船級(jí)社認(rèn)證,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T20118-2006《一般用途鋼絲繩》和CCS船級(jí)社規(guī)范。
1設(shè)備工裝準(zhǔn)備
1設(shè)備工裝準(zhǔn)備
1.1捻制設(shè)備和工裝件
根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定900m鋼絲繩共計(jì)12.15tu,我公司的KS8/2000筐籃式合繩機(jī)可以滿足該鋼絲繩的需求。該設(shè)備自帶兩套預(yù)變形器,一套是生產(chǎn)(120±10)mm左右鋼絲繩專用預(yù)變形器,一套是生產(chǎn)(60±10)mm鋼絲繩專用預(yù)變形器,預(yù)變形器工裝可以滿足該鋼絲繩生產(chǎn)需求。
1.2收線軸的設(shè)計(jì)
由于需要采用集裝箱運(yùn)輸,收線軸外圓直徑不得超過集裝箱寬度和高度2300mm,再加上該鋼絲繩為高重量鋼絲繩,在裝箱時(shí)必須配置底部托盤,避免重量集中壓壞集裝箱。在設(shè)計(jì)收線軸時(shí),必須考慮托盤的高度。鋼絲繩內(nèi)圓應(yīng)為鋼絲繩直徑的25~30倍,避免鋼絲繩因過度彎曲而造成不可恢復(fù)損傷,且鐵軸應(yīng)具備足夠的支撐能力,中心部位應(yīng)有相應(yīng)的支撐件作為支撐。
經(jīng)過綜合考慮,設(shè)計(jì)收線鐵軸尺寸見表1。如圖1所示,底部托盤附帶鎖定裝置,能將鋼絲繩固定在托盤上。鐵軸中心筒有4道支撐,充分保證鋼絲繩在收線有較大張力時(shí)不塌陷。鐵軸一側(cè)有孔,可以在收線時(shí)固定繩頭。
2生產(chǎn)工藝特點(diǎn)
2生產(chǎn)工藝特點(diǎn)
2.1制繩用鋼絲的生產(chǎn)
根據(jù)鋼絲繩的捻制系數(shù)l,計(jì)算出鋼絲繩所用的配絲如表2所示。其中子繩是按照繩徑的0.39倍進(jìn)行理論計(jì)算的。
本次鋼絲工藝生產(chǎn)是按照中鍍后拔的方法進(jìn)行生產(chǎn)的,以外層鋼絲2.70mm鍍鋅鋼絲的生產(chǎn)流程為例,鍍層鋼絲的生產(chǎn)流程見圖2。
為增加公司產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì),采用盤條直拔的方法進(jìn)行生產(chǎn),中間省去了盤條酸洗磷化和熱處理工序,降低了產(chǎn)品成本。鍍層采用Zn-5%Al鍍層,使鋼絲繩在3級(jí)鍍鋅級(jí)別的情況下依然具有良好的防腐性能。
從中間開始鍍鋅即可以保證鋼絲的鋅層級(jí)別,又可以保證鋼絲的韌性指標(biāo),緩解盤條直拔造成的韌性指標(biāo)過低的現(xiàn)象。
2.2鋼絲繩捻制工藝
鋼絲繩捻制采用設(shè)備自帶的預(yù)變形器進(jìn)行捻制,鋼絲繩的預(yù)變形和后調(diào)直根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整后,均可達(dá)到預(yù)期目標(biāo),如圖3、圖4為鋼絲繩在捻制時(shí)的預(yù)變形和后調(diào)直。根據(jù)訂單要求,該鋼絲繩生產(chǎn)采用股涂油、繩不涂油的方式進(jìn)行生產(chǎn)。在試生產(chǎn)剛開始時(shí),鋼絲繩捻制沒有出現(xiàn)問題,隨著生產(chǎn)時(shí)間加長(zhǎng),鋼絲繩捻制出現(xiàn)了子繩鼓起的現(xiàn)象,如圖5所示。
3問題與改進(jìn)
圖5捻制時(shí)繩芯凸起圖
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況分析,出現(xiàn)這種情況的原因是鋼絲繩外股捻距大,子繩捻距小,隨著生產(chǎn)進(jìn)行造成的子繩應(yīng)力集中得不到有效的釋放造成的。當(dāng)時(shí)提出的解決方案是調(diào)整子繩的翻身速率,更加有效釋放子繩應(yīng)力,可以避免這種情況發(fā)生。逐步調(diào)整鋼絲繩子繩的翻身比之后,鋼絲繩子繩應(yīng)力得到有效釋放,最終起鼓問題得到解決。
3問題與改進(jìn)
3.1收線軸的設(shè)計(jì)
此次工藝生產(chǎn)是我公司第一次設(shè)計(jì)收線軸,內(nèi)圓直徑與繩徑的倍數(shù)約為28.5倍,鋼絲繩沒有任何造成不能逆轉(zhuǎn)變形的跡象,在下次設(shè)計(jì)時(shí)可以相應(yīng)地減小內(nèi)圓直徑與繩徑的倍數(shù),以節(jié)約生產(chǎn)成本和空間。
3.2鋼絲質(zhì)量
由于采用盤條直拔的方式進(jìn)行生產(chǎn),所生產(chǎn)的鋼絲有部分鋼絲韌性指標(biāo)不合格,約占總產(chǎn)量的5%左右。不合格鋼絲出現(xiàn)的沒有規(guī)律,可以通過優(yōu)化盤條質(zhì)量達(dá)到提高合格率的目的。
在拉拔過程中有局部鋅層脫落的現(xiàn)象。通過調(diào)整拉絲模角度,降低壓縮率等方法可以避免這種情況。另外,為了利于拉拔,在鍍完鍍層之后在鋼絲表面進(jìn)行涂蠟處理,可以有效保護(hù)鍍層,利于鋼絲拉拔。
盤條從8.00mm拉拔至5.00mm,鋼絲平均強(qiáng)度為1590MPa,在鍍完之后鋼絲強(qiáng)度將為1510
MPa,鍍鋅過程鋼絲強(qiáng)度下降約80MPa。拉拔完成后,鋼絲強(qiáng)度范圍為1890~2044
MPa,可以達(dá)到1870MPa,可以在以后生產(chǎn)過程中酌情適當(dāng)下調(diào)壓縮比,以提高韌性指標(biāo)。在此工藝基礎(chǔ)上,我們生產(chǎn)出1870MPa級(jí)的鋼絲繩,鋅層質(zhì)量145~178g/m2,大于船級(jí)社CCS為3級(jí)130g/m2的要求,且使用的是Zn-5%Al鍍層,防腐性能得到很大提高。
3.3鋼絲繩的捻制
鋼絲繩捻制除了要解決前文中提到的子繩起鼓問題之外,還必須調(diào)整好鋼絲繩的預(yù)變形器和后調(diào)直器,使鋼絲繩達(dá)到不松散的要求。6×37(b)類鋼絲繩,要求鋼絲繩切斷后股及股中鋼絲均不松散,可以適當(dāng)減小股繩的捻距,使捻股后鋼絲產(chǎn)生的變形能減少,另外,捻股時(shí)適當(dāng)加大鋼絲張力和壓線模的壓力,達(dá)到消除股中殘余應(yīng)力的目的。在捻繩時(shí),采用股預(yù)變形減少股繩中的殘存捻制應(yīng)力,可以達(dá)到鋼絲繩不松散的目的。
在捻制時(shí),需要隨著捻制的進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整股張力。由于工字輪在捻制的不同時(shí)期重量存在很大差異,為了保證股的張力一致,必須在捻制一段時(shí)間后增加工字輪的阻尼帶張緊力,以保證捻制前后張力的一致性。股的長(zhǎng)度盡可能的長(zhǎng),減少在后期股脫離工字輪后沒有了股張力造成的浪費(fèi),沒有股張力的情況下捻制的鋼絲繩應(yīng)當(dāng)做標(biāo)記都判廢。